商品混凝土振搗不出砂漿的原因有哪些

2022-12-15 20:40:16 字數 3890 閱讀 2844

1樓:匿名使用者

一般振搗不出砂漿都是商混企業配合比有異常,例如石子用量過多,或外加劑用量異常導致料離析。石子並不是越小就用越多,小的反而不能用的多。外加劑用量過多,或用水量過多時,會有離析現象。

攪拌車的結構對料也有一定影響,攪拌車設計不合理時石子會向頭尾偏,中間石子少,兩端石子多,這樣導致部分機構石子過多

工地施工異常表現在施工厚度不夠,特別是當石子粒徑大,施工厚度小時,很容易出現骨料突出。工地模板漏漿也會出現沙漿過少現象,但很少出現振搗不出漿

2樓:

混凝土的砂率不夠,不過一般振搗不出漿,大多是因為粗細骨料(石和砂)級配不好,砂子過粗容易出現這個現象。砂子細度模數比較大的時候沒有增加粉料及提高砂率,就會造成漿體不夠產出振搗不出漿 .你可以直接找我聯絡的,我是商品混凝土公司實驗室主任,關於混凝土的問題一般都能解答。

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3樓:匿名使用者

這是商品砼不合格,有些商砼站夜間搞鬼,把砼中石子用量加大,水泥量相對減少,沙漿也就不足了,導致工人振搗後水泥漿少,石子全部漏在外面,面上鐵板收光時跟本覆蓋不了石子!除非是你自己砼離析後,振搗不及時,導致泥漿在底下!否則就是商砼質量不行,直接叫商砼站改過來就好了!

我在工地做材料管理工作,經常處理這樣的事情,錯不了的

4樓:匿名使用者

攪拌站的原因可能是混凝土坍落度太小、水泥凝結過快、混凝土等待時間過長。

工地的原因:好像沒有。

我去工地,會跟工頭說些好話,讓工人在表面撒一下水,湊合著收面吧。然後讓站裡把坍落度放大。或者調整粉煤灰、礦粉的比例,調整配合比。

5樓:最近的旁觀者

沒有發生離析或是漏漿吧? 除了這最大原因就是原材料的問題了

如果是柱子牆等都是這明顯現象的話 最大原因就是商砼的原因

商品混凝土為什麼會出現上面是石頭下面是砂漿這種情況?用什麼方法調整?

6樓:乖乖

和異性不好是混凝土最常見的問題、配合比裡面膠凝材料太少、還有就是石子過多、 一般情況是外加劑和水泥不適應。 調整方法:如果不能換水泥那就讓外加劑廠家取水泥試樣調一下、如果不是外加劑水泥的問題、那就調節砂率、增加沙子減少石子、砂率不宜調節太大,石子太少會影響混凝土強度。

混凝土振搗不到位與模板漏漿的區別?

7樓:天蠍小灰馬

混凝土工程麻面蜂窩,露筋、空洞、漏漿:

原因分析

①模板表面粗糙未溼潤,拼縫不嚴,砼振搗不密實;

②鋼筋保護層墊塊太小,間距過大甚至漏安;

③砼結構斷面較小,鋼筋過密;

④砼離析,澆築部位缺漿,振搗半徑過大或漏振;

⑤振搗棒碰撞鋼筋位移;

⑥拆膜過早,砼表面拉傷

防治措施

①模板表面清理乾淨,刷隔離劑,充分溼潤,砼澆築應分層均勻振搗至氣泡排除為止,插入式振搗棒移動間距不應大於其作用半徑的1.5倍,振搗棒至模板的距離不應大於振搗棒有效作用半徑的1/2,振搗應插入下層砼不得少於50mm;

②澆築砼前應嚴格辦理隱蔽手續(墊塊的數量、間距、固定的方式、厚度);

③鋼筋較密集的部位採用插扦或直徑30mm振搗;

④澆築砼前模板充分溼潤,砼自由傾落高度超過2m時應用串筒進行下料;

⑤拆模時間應根據3天或7天的試塊試驗結果正確掌握,防止過早拆模,拆模砼強度要求應達到規範主控專案規定;

⑥加強砼澆築過程管理和砼拆模報驗的申報管理。

以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

8樓:過期地帥哥

會產生蜂窩、麻面、孔洞、裂紋、裂縫等問題,甚至會產生重疊效應。

產生原因:

1 模板接縫不嚴,板縫處漏漿。

2 模板表面未清理乾淨或模板未滿塗隔離劑。

3 混凝土振搗不密實、漏振造成蜂窩麻面、不嚴實。

4 混凝土攪拌不均,和易性不好;混凝土入模時自由傾落高度過大,產生離析。

5 混凝土攪拌時間短,加水量不準,混凝土和易性差,混凝土澆築後有的地方砂漿少石子多,形成 蜂窩。

6 混凝土澆灌沒有分層澆灌,下料不當,造成混凝土離析,出現蜂窩麻面等。

9樓:匿名使用者

振搗不到位為出現蜂窩麻面。表面有孔洞。漏漿的主要原因是模板加固不到位,漏漿部位會出現脹模,毛角的現象

10樓:匿名使用者

混凝土振搗不充分,產生蜂窩、空洞,形成應力集中起源點,引發裂縫;過度振搗則混凝土泌水離析,表面出現塑性裂縫;養護不到位容易產生收縮裂縫。模板漏漿及拆模過早,由於變形和強度不足引起沉陷性裂縫。

11樓:

混凝土振振搗不到位在拆模後會發現有爛根現象,混凝土本身沒有充分振實,部分構件會出現露筋

混凝土起泡是什麼原因?

12樓:

(一)原材料使用不當

根據骨料級配密實原理,在施工過程中,如果使用材料本身級配不合理,粗骨料偏多,細骨料較少,碎石材料中針片狀顆料含量過多,以及在生產過程中實際使用砂率比試驗室提供的砂率要小,此時細粒料不足以填充粗集料之間的空隙,導致集料不密實,形成產生氣泡的自由空隙。另外水泥的多少和水灰比的大小,也是導致氣泡產生的重要原因。在試驗室試配混凝土時,考慮水泥用量主要是針對強度而言,如果在能夠滿足混凝土強度的前提下,一定限度內增加水泥用量,減少水的用量,氣泡會減少,但如果不減少水的用量,氣泡數量是否減少不確定,但同時也增加了混凝土的粘度,影響了攪拌混凝土時產生氣泡的排出,而水量較多也使自由水較多易形成氣泡。

在水泥用量太少的混凝土拌合物中,由於水化反應耗費用水較少,使得薄膜結合水、自由水相對較多,從而讓水泡形成的機率增大,這便是用水量較大,水灰比較高的混凝土易產生氣泡的原因所在。再者摻合料的多少也會直接導致氣泡數量的增減,當混凝土中水泥的含量可以保證混凝土的強度時,用摻合料代替部分水泥,可以改善混凝土的和易性而造價會大大降低,活性料還對強度有一些提高,適量的摻合料能改善混凝土的和易性,形成的膠合料能填塞骨料間的空隙,減少氣泡的產生;但摻加過量的摻合料會導致混凝土的粘度增加,影響氣泡的排出,故商品混凝土中摻合料較多是導致氣泡產生的原因;試驗結果表明,減水劑zb-1a摻量0.7%的混凝土表面氣泡數量是不摻減水劑的混凝土的3.

5倍,而且摻量越大影響越明顯。

(二)施工方法不當

《混凝土泵送技術規程》(gb/t10-95)中規定「混凝土澆注分層厚度,宜為300~500 mm」但是在實際施工時,往往澆注厚度都偏高,由於氣泡行程過長,即使振搗的時間達到要求,氣泡也不能完全排出,這樣也會造成混凝土結構表面氣泡。

振搗工藝不當,混凝土振搗不充分;由於設計斷面尺寸比較小,截面變化處不容易振搗,氣泡不易逸出。

牆體內大型預留洞口底模未設排氣孔,混凝土對稱下料時產生氣囊,或鋼製模板封閉太嚴,表面排氣困難。

不合理使用脫模劑,新拌混凝土結構面層的氣泡一旦接觸到粘稠的脫模劑,即使合理的振搗,氣泡也很難沿模板上升排出,直接導致混凝土結構表面出現氣泡。

13樓:

不可能啊,有了粉煤灰應該更密實才對,怎麼可能還會有氣泡,再找找其它原因吧。

14樓:匿名使用者

可能是粉煤灰中有些物質受熱,產生氣體所引起的

15樓:匿名使用者

原因可能有:

1)粉煤灰質量不好。好的ⅰ級粉煤灰在取代量不太多的情況下,可以提高混凝土的和易性。估計你那裡的攪拌站用的是次的ⅱ級甚至ⅲ級粉煤灰。

2)粉煤灰摻量過多。地坪混凝土粉煤灰一定不能摻多,否則表面強度低,容易起粉、空鼓等現象。一般摻10%~15%即可,可以多摻加礦粉。

粉煤灰主要參與二次水化,提高混凝土後期強度。

16樓:

應給是混泥土坍落度沒控制好,或沒震動好

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